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缺陷類

鋁合金針孔缺陷太多怎麽降?除氣工藝全攻略(luè)。
發布日期:2025/8/15      點擊次數:20

一(yī)、針孔從(cóng)哪來

液態鋁像一(yī)塊“海綿”,會溶解空氣中的氫氣。當(dāng)鋁水凝固,氫的(de)溶解度瞬(shùn)間跳水,多餘的氫就結成氣泡。若氣泡(pào)來不及浮出,就在鑄件裏留下針孔。氫的來源主要有三:

鋁錠、回爐料受潮;2. 熔劑(jì)、坩堝吸(xī)附水分;3. 爐氣濕度過高。

二、先(xiān)把“進水口”關小——幹燥與備料

鋁錠≥150 ℃預熱2 h,回爐料先(xiān)拋丸再烘幹;

熔劑密封存放,坩堝每班250 ℃空燒(shāo)30 min;

燃料改(gǎi)用低硫天然氣,燃燒器調至藍(lán)色短焰,減少水蒸氣生成(chéng)。

這三步可將原(yuán)始氫含量從(cóng)0.35 mL/100 g Al降到0.18 mL/100 g Al,針(zhēn)孔體積分數下降約40 %。

三、除氣工藝(yì)三劍客

旋轉噴(pēn)吹(RPT)

石(shí)墨轉子轉速250–350 r/min,氬氣流量(liàng)0.8–1.2 Nm³/h,噴吹時間8 min。轉子打碎氣泡,比表麵積↑,氫擴散路徑↓。工業CT實(shí)測,針(zhēn)孔密度從180 個(gè)/dm³降到12 個/dm³。

在線除氣箱(SNIF)

雙轉子串聯,鋁水停留≥7 s,氫含量可穩定≤0.12 mL/100 g Al,適合大(dà)批量壓鑄。

真空(kōng)除氣(qì)

真空度<5 mbar,保持5 min,可進一步降至0.08 mL/100 g Al,但設備投入高,用(yòng)於航空件。

四、工藝參數一張表

參數(shù)推薦值過高後果(guǒ)過低後果
轉子轉速300 r/min卷入空(kōng)氣,氫↑氣泡大,除氣效率↓
氬氣濕度<-40 ℃露點水分帶入氫(qīng)↑
鋁水溫度730 ±10 ℃氧(yǎng)化(huà)加劇,渣孔↑黏度大,氣泡難浮(fú)出(chū)
靜置時間(jiān)≥15 min夾渣、氣泡殘留

五(wǔ)、檢測(cè)與反饋

每兩小時取液(yè)態樣,用減壓凝固法(fǎ)(Straube–Pfeiffer)測氫。

每班次取一件壓鑄(zhù)件做X-ray,統計針孔等級;超標即調整轉子轉(zhuǎn)速或(huò)氬氣流量。

建立(lì)SPC控製圖,把氫含量與針孔麵積關聯,實(shí)現閉環管(guǎn)理。

六、現場常見坑

• 轉子塗層裂紋→空氣卷(juàn)入,應每月拆檢;

• 氬氣管用PVC→透氣,改用不鏽鋼波紋管;

• 夜班濕度高→加一(yī)台轉輪除濕(shī)機,保持環境<50 %RH。

七、小結(jié)

降針孔=控源頭+強除氣+快檢測。按本文步驟執行,可把針孔廢品率從8 %壓到1 %以內,每(měi)噸鑄件節省返工費約(yuē)400元。


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